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軋輥堆焊設(shè)備合金鈰含量的變化

  氧、氮含量、合金純凈度、力學(xué)性能和冷熱疲勞性能的影響。結(jié)果表明:隨著軋輥堆焊設(shè)備合金返回料返回次數(shù)的增加,冶煉出的合金硼、鋯的含量略有下降,鈰含量的變化較大,比加入量下降70%以上,合金的氧、氮含量增加。
  金剛石磨頭的進給速度為1.0mm/min,其轉(zhuǎn)速為2800r/min的加工參數(shù)加工的試件質(zhì)量較好。采用均勻試驗設(shè)計的方法對圓孔電解磨削開孔加工進行了研究,探討了各主要加工參數(shù)對加工質(zhì)量的影響,優(yōu)化得到了較優(yōu)的軋輥堆焊設(shè)備合金試驗加工參數(shù),選用此試驗參數(shù)加工出的零件表面質(zhì)量好,并且加工過程穩(wěn)定,初步實現(xiàn)了軋輥堆焊設(shè)備合金的高效加工。通過改進軋輥堆焊設(shè)備合金逅回料回用工藝,開展軋輥堆焊設(shè)備合金返回料回用的研究。并對返回料合金成分和使用性能進行檢驗。
  研究發(fā)現(xiàn),從第4次返回料冶煉開始,O、N含量控制較好,與新料及第1次返回料水平相當,說明冶煉工藝的改進是有效的。軋輥堆焊設(shè)備合金使用量多,返回料數(shù)量大。根據(jù)澆注某大型結(jié)構(gòu)件的材料使用情況,研究了用新料和1~4次返回料對冶煉出的合金的化學(xué)成分、純凈度和冷熱疲勞性能降低。采取一定的除氣工藝,可以有效降低合金的氧、氮含量,提高合金的純凈度,改善它的冷熱疲勞性能。