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用鑲套法修復(fù)工程機(jī)械部件
1.叉車(chē)轉(zhuǎn)向橋的修復(fù)
一輛CPCD50型叉車(chē)因輪胎偏磨、轉(zhuǎn)向不到位而進(jìn)廠修理。解體轉(zhuǎn)向橋發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)向橋滾針軸承散架,立柱銷(xiāo)孔磨損量達(dá)2 mm。經(jīng)分析,決定采取擴(kuò)孔鑲套法進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)要點(diǎn)如下:
(1)因2立柱銷(xiāo)孔總高度為280 mm,普通鉆頭長(zhǎng)度不夠,所以采用φ42.5 mm莫氏錐柄加長(zhǎng)鉆頭,其有效鉆距可達(dá)287 mm,在Z3040型搖臂鉆床上1次同時(shí)鉆削上、下2孔,保證了2銷(xiāo)孔的同軸度。
(2)原機(jī)立柱銷(xiāo)與轉(zhuǎn)向橋間裝配滾針軸承,其間為滾動(dòng)摩擦,現(xiàn)擴(kuò)孔后無(wú)相應(yīng)尺寸的軸承,考慮到許多重型機(jī)此處都為銅套,遂決定將滾動(dòng)摩擦改為滑動(dòng)摩擦,鑲配銅套的尺寸為φ42.5 mm×φ32 mm×46 mm。
此機(jī)器經(jīng)修復(fù)后,輪胎磨損、轉(zhuǎn)向不到位的問(wèn)題得以解決。后來(lái)運(yùn)用此辦法又成功地修復(fù)了3臺(tái)同型號(hào)的叉車(chē)。
2.起重機(jī)伸縮臂桿座孔的修復(fù)
一輛加藤30t起重機(jī)第二節(jié)臂桿上伸縮液壓缸活塞桿固定座孔變形嚴(yán)重,磨損量******的一邊已達(dá)3 mm。修復(fù)座孔的難點(diǎn)有二:一是因?yàn)樯炜s缸較長(zhǎng),在進(jìn)行伸縮運(yùn)動(dòng)時(shí),座孔稍有偏差就會(huì)影響到活塞桿與臂桿斷面的垂直度,所以對(duì)座孔定位精度要求較高;二是原來(lái)座孔板變形較大,在原有的基礎(chǔ)上尋求精確定位的難度很大。現(xiàn)將我們采用修復(fù)方法介紹如下:
(1)先選取臂桿上未變形的部位做為基準(zhǔn),測(cè)量原座孔的位置,為防止出現(xiàn)大的誤差,選取2個(gè)基準(zhǔn)分別測(cè)量(見(jiàn)圖1),并將數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析,取接近的數(shù)據(jù);實(shí)際作法是挖掉變形部位,補(bǔ)上新板后,并在其基準(zhǔn)位置做好標(biāo)記。
(2)為保證左、右座孔的同軸度,設(shè)計(jì)并加工了與座孔套有較高配合精度的芯軸。同時(shí)設(shè)計(jì)并加工了座孔套。
(3)根據(jù)預(yù)先標(biāo)記的基準(zhǔn),在肋板上初步確定座孔位置,并割出焊接座孔套的圓孔,并修復(fù)磨光。
(4)將座孔套、活塞桿座孔套和芯軸裝配好之后,一起放入肋板上的圓孔中。根據(jù)預(yù)先由測(cè)得定位參數(shù)標(biāo)記的基準(zhǔn)確定座孔套的具體位置,先進(jìn)行點(diǎn)焊初步定位,修正之后,連續(xù)焊接,保證無(wú)氣孔、夾渣和脫焊等。
(5)進(jìn)行安裝調(diào)試,結(jié)果第二節(jié)臂桿在第一節(jié)臂桿內(nèi)伸縮自如,無(wú)卡滯現(xiàn)象。
利用此種鑲套法成功修復(fù)過(guò)2臺(tái)浦沅55 t起重機(jī)、多臺(tái)地鉚車(chē)臂桿。
3.起重機(jī)旋轉(zhuǎn)分配器的修復(fù)
一臺(tái)加騰NK250E型的起重機(jī)旋轉(zhuǎn)分配器經(jīng)解體后,發(fā)現(xiàn)殼體內(nèi)5道環(huán)槽的臺(tái)階均有不同程度的磨損。為了節(jié)約資金,決定修復(fù)。
先將分配器殼體原環(huán)形凸臺(tái)全部鏜平,后鑲?cè)胝w缸套;為了使原環(huán)形油道的截面積不變,保證原液壓系統(tǒng)的流量和壓力,須加深柱塞的環(huán)形油道(見(jiàn)圖2)。具體工藝如下:
(1)選用ZM443型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸套,以其外徑尺寸為基準(zhǔn),將分配器殼體上的環(huán)槽臺(tái)階鏜掉。
(2)將缸套整體鑲?cè)耄缓缶M和珩磨,使柱塞和缸套的配合間隙為0.08 mm,從而保證了原有的配合精度。
(3)改成整體式缸套后,原來(lái)殼體上的環(huán)槽已經(jīng)消除,為了保證原液壓系統(tǒng)流量和壓力,應(yīng)將柱塞上的環(huán)槽加深,加深量為原來(lái)殼體上環(huán)槽的深度。
(4)鉆通油道孔。
旋轉(zhuǎn)分配器經(jīng)組裝調(diào)試試機(jī),修復(fù)效果良好。
4.起重機(jī)液壓風(fēng)扇軸的修復(fù)
一臺(tái)多田野TG400型起重機(jī)液壓冷卻風(fēng)扇不工作,解體后發(fā)現(xiàn)液壓風(fēng)扇軸和轂上的鍵槽皆嚴(yán)重磨損。該機(jī)冷卻風(fēng)扇為鍵驅(qū)動(dòng),不同于一般冷卻風(fēng)扇用膠帶傳動(dòng),為避免起重機(jī)停產(chǎn),決定采用在風(fēng)扇軸上鑲套、加大轂孔徑的修復(fù)方案。具體如下:
(1)將磨損后的風(fēng)扇軸用普通焊條J422(直徑3.2 mm)進(jìn)行堆焊,冷卻后在車(chē)床上將風(fēng)扇軸車(chē)削至原尺寸。
(2)根據(jù)實(shí)際強(qiáng)度要求確定加大轂的孔徑,并由此確定鑲在風(fēng)扇軸上的套筒外徑。
(3)根據(jù)修復(fù)后的風(fēng)扇軸軸徑、加大轂孔徑確定鍵槽、鍵的尺寸并加工。
(4)為防止套筒與軸松脫,需將套筒和風(fēng)扇軸焊牢。
5.用銅套替代軸承
一臺(tái)紅巖牌拖車(chē)(前橋?yàn)轵?qū)動(dòng)橋)因前橋異響進(jìn)廠檢修,解體前橋半軸支承軸承,發(fā)現(xiàn)其無(wú)內(nèi)圈滾針軸承散架,因找不到合適的軸承更換,決定鑲銅套替代軸承,銅套尺寸為φ65mm×φ50mm×25mm。更多詳細(xì)內(nèi)容:http://kaluoxiong.cn/
銅套不象滾針軸承有一個(gè)比較大的空間可以儲(chǔ)存潤(rùn)滑油,它與半軸配合間隙很小,潤(rùn)滑油很難進(jìn)入到這個(gè)間隙里形成油膜。為保證正常潤(rùn)滑,在銅套內(nèi)加工出2道左、右旋向的油槽。
該車(chē)修復(fù)一年多來(lái),運(yùn)行正常。
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